步入第四季度,柳州一陽科技全體員工奮力拼搏,以高昂的斗志沖刺生產(chǎn)97.5萬只輪轂的目標。
為全力完成第四季度產(chǎn)量沖刺,鑄造車間的低壓機全部啟動,隨之而來的是機加車間生產(chǎn)壓力也增加許多。技術(shù)員白寶說,加工產(chǎn)品的數(shù)量激增,加快了機床刀具的損耗,使處理毛刺的難度加大。為解決這一難題,機加車間一是加購了便于處理毛刺的工具,這既能減輕員工的工作強度,也能進一步改善毛刺問題;二是將切削液濃度調(diào)整至2%-3%,使毛刺更易被加工,以減少刀具損耗。

整個機加工序就是以處理毛刺為主,一序是其中的第一道工序,加工的毛刺面積大,相比其他的工序更為辛苦。為應對生產(chǎn)目標的增加,機加班組根據(jù)每個員工的能力調(diào)整了一序每組生產(chǎn)線的人員分配,將生產(chǎn)線的運作時刻保持在最佳狀態(tài)。此外,車間還保持每日巡檢,盯緊產(chǎn)品質(zhì)量不放松,保證外觀、毛刺、尺寸都符合標準。

公司生產(chǎn)的外銷輪大多造型比較復雜,需要鉆孔處多,相較于一般的產(chǎn)品難以處理,其產(chǎn)品類型更是雜而多,對加工工藝有較高的要求。由于不同產(chǎn)品之間存在尺寸差異,為了保證生產(chǎn)效率,機床調(diào)整工裝的速度必須加快,盡可能全速滿足不同產(chǎn)品的機加工需求。

機加班長韋金盛說,9月份已完成了18萬只輪轂的生產(chǎn)。進入第四季度以來,產(chǎn)量增加,員工拿到的工資也更高了,雖然比平時更加辛苦,但員工的工作積極性總體上也更高了。走進機加車間,員工覃容厚說自己正在加工19寸的A912輪轂,今天的目標是200只。員工歐陽興負責加工A896輪轂,今天的目標是470只。當被問起對生產(chǎn)任務加重的看法時,他們輕描淡寫地答道:“工作強度還好”、“雖然辛苦,但絲毫也不影響我們工作的熱情!

機加車間副主任劉金儒說,車間有必勝的信心完成第四季度的生產(chǎn)目標,余下三個月,大家都做好了從鏖戰(zhàn)至最后一天不停歇的準備,加油大干一百天。